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    [发电机转子线圈短路接地点查找及故障点修复方法的改进] 一发电机的转子有100匝导线圈

    时间:2019-05-13 03:24:46 来源:柠檬阅读网 本文已影响 柠檬阅读网手机站

      摘要:转子线圈匝间短路故障是发电机常发生的故障之一,若被忽略长期运行下去,将会直接影响发电机的正常运行。通过在原有的查找发电机转子线圈接地故障方法上,进行改进,可以快捷准确,非常有效地查找故障点,使查找工作少走了弯路,为快速修复发电机转子线圈接地故障赢得了宝贵的时间。
      关键词:转子线圈接地查找
      中图分类号:TM31文献标识码:A文章编号:1007-3973(2012)004-053-02
      1概述
      发电机转子线圈匝间短路故障是发电机常发生的故障之一,汽轮发电机转子线圈发生接地短路事故,由于对机组正常运行影响不大或故障特征不明显,经常被忽略,但长期运行下去,若发生二点接地事故,将使励磁电流增大,转子温度升高,两极磁场不平衡,导致轴振动加剧,转轴磁化严重,直接影响发电机的正常运行。若发电机长期运行在故障状态也会对其寿命产生影响,导致恶性事故的发生。
      2提出问题
      对于此类事故,通常采用一点接地法查找接地点,即用直流电焊机当作电源,其正负极分别接到两集电环上,毫伏表上接两根探针,一端接至转子铁芯,另一端从转子风孔中逐一插到转子线圈里面,如发现零电位,则该点就是接地点,但实践表明,用此方法查找接地点一般不准确,常常做出误判。
      3改进方法
      由上述的发电机转子线圈接地故障的检查方法,在实际的检修工作中,可做以下的改进。
      3.1 转子线圈短路接地原因
      汽轮发电机转子结构复杂,处于高速运转状态,且受非常大的电磁力及机械力作用,匝间短路故障可以说是一种比较常见的故障,发生这种故障的主要原因有:
      (1)发电机启、停时的离心力或负荷变化所引起的热胀冷缩,使转子线圈发生位移、变形或局部绝缘损坏,造成匝间短路。
      (2)检修或运行时,在转子绕组的通风槽内落入异物,造成转子线圈匝间短路。
      (3)制造质量较差,转子线圈有毛刺或留有异物颗粒等,都可能在运行中导致转子线圈匝间短路。
      3.2转子线圈短路接地点的查找
      转子线圈接地故障,主要是由短路引起的,由此查找时可采用如下步骤:
      (1)检查两极直流电压:因为两个极的线圈娄及长度相等,如果两极通入直流电压不相等,说明有线圈短路存在,方法如下:从两极集电环通入DC32V直流电压,电压表的一端探针插到中心点上,另一端控针分别测量两极集电环电压。
      看到两极电压不对称,第一极DC 18.5V,第二极电压只有DC 13.5V,说明第二极短路线圈存在,用这种测量方法可以判断转子是一点接地,还是线圈短路引起的接地。
      (2)测量全部转子绕组:即把所把所有两个极的线圈电压测量出来,相对应的线圈进行比较,就可以查出是那两线圈短路而引发的接地故障。
      方法如下:从集电环通入32V直流电,利用毫伏表的两个探针,一端插到如图1所示转子线圈短路接地点测试图中A点测量点,另一端插到所图中D点测量点。
      数据中可以看出,第二极的5、6线圈的电压只有0.2V,说明短路引起的故障是在在第二极5-6号线圈。但不能确定接地点是励端还是汽端,同以上测量数值,将测量出的部位移向所示的B、C点测量点,测量到的电压更小,只有0.08V,正好是汽端的位置,由此可以说明线圈接地在汽端。
      4方法论证
      为了确保测量点的正确性,可用下列方法进行论证。
      4.1大轴压降法
      用大容量的直流电焊机接入分流器及电流表与电压表,用铜排把集电环短接起来,电焊机正负极分别接转轴两端,将电流升到400安培,此时的电压为2V,用毫伏表的两探针一端接集电坏上,另一端从大轴励端依次测量到汽端,汽端的护环止口处出现接地的零电位。
      4.2探伤法
      去掉两端护环上的漆膜,进行探伤,发现汽端有一处明显的裂纹出现,面积约70平方毫米左右,经查看校对正好是转子第二极5、6号线圈位置。
      经以上两种方法验证,说明线圈短路引发接地的故障点在汽端。
      5转子线圈的修复
      线圈故障点修复:
      (1)去掉烧坏的转子线圈第二极5-6号线圈匝,在接头的部位做�%R型,以便重新接线,更换新线匝时用。
      (2)将端部永久地编号取出,用酒精洗净,烘干,浸绝缘漆。
      (3)清理线圈端部的碳化物,油垢和其它残留物,并用白布浸酒精擦净端部线圈,用照明灯仔细检查线圈间有无异物,匝间是否完好,一切合格后才能进行更换新线匝的工作。
      (4)更换2极5-6号线圈烧坏的线匝,新线匝按实际长度实配加工,新线匝的焊接在端部进行,用石棉纸垫好焊接部位,防止焊接时影响到其它线圈,焊接后要仔细检查焊接面,保证焊满、焊平、无气泡、无裂纹、无毛刺,对已焊接完毕的线圈进行全部打磨后,检查线圈地突起、表面光滑、平整,焊接线圈质量合格后重新垫好匝间绝缘。
      (5)按编号重新打入端部永久块,用干净的、干燥的空气吹净端部粉尘,然后做转子线圈的耐压实验,试验合格后,在转子端部喷涂1361灰瓷漆,并采取防尘措施。
      (6)更换新的绝缘瓦,检查新瓦有无脏物和缺陷,用砂布去掉外层绝缘瓦加工面上的残留物,对取下的旧绝缘瓦进行称重、编号,新瓦进行加装,防止偏重影响平衡,回装过程中要调节好转子与绝缘瓦之间的间隙。
      (7)受条件限制暂时不能更换新护环时,对旧护环须进行探伤,烧伤部位用抛光砂轮去掉残留物,研磨后用放大镜检查有无裂纹。在其它项目检查合格后,把烧伤部分的深坑用耐高温填料填平,打磨光滑、无毛刺、平整,再套护环,切记对齐标记,套护环后,必须做匝间和耐压试验。
      (8)转轴磁化严重,两端每平方厘米100高斯以上,需要作退磁工作处理,转子两端的轴颈必须包好对地绝缘,用�%O16的橡胶电缆缠绕转子180圈,匝间放层间绝缘。绕制好后检查是否稳妥,并检查转子对地电阻值,防止退磁时对轴颈放电烧伤转轴,转子轴退磁后剩磁应在20高斯/平方厘米以下为合格。
      6结论
      综上所述,按以上方法对引发转子线圈短路故障点,进行查找,快捷准确,非常有效,使查找工作少走了弯路,同时对故障原因分析并采用正确的修复方案,对于发电机转子线圈接地故障点提供了正确位置,为快速修复发电机转子线圈接地故障赢得了宝贵的时间,从而保证了发电机能及时地投入正常运行,减少不必要的经济损失。

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