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    锅炉燃烧调整与结焦问题的分析

    时间:2020-12-13 08:03:34 来源:柠檬阅读网 本文已影响 柠檬阅读网手机站

    (北方联合电力 呼和浩特金桥热电厂 运行部,内蒙古 呼和浩特 010000) 
    摘 要:文章分析了某厂1025T/H锅炉水冷壁及屏过结焦 的原因,介绍了如何通过燃烧调整和其他辅助手段使结焦问题得以解决,供同类型锅炉机组  参考借鉴。
    关键词:结焦;
    燃烧调整;
    燃烧器热负荷
    中图分类号:TK229.6  文献标识码:A  文章编号:
    1007—6921(2009)12—0072—01

    炉膛结焦对锅炉的安全、经济运行及可靠性有很大的影响。炉膛结焦使水冷壁的传热热阻增 加,水冷壁吸热量不足,锅炉出力降低;
    同时,由于炉内换热减弱,炉膛出口烟温升高,导 致主蒸汽温度和再热汽温度升高,减温水量剧增,严重时迫于超温要降低负荷运行;
    燃烧器 结焦时,炉内空气动力场受到影响,燃烧损失增大,甚至烧毁燃烧器;
    大焦块掉落会冲灭煤 粉火炬,导致火检信号丧失引起MFT动作;
    严重的结焦甚至会阻塞灰斗,被迫停炉打焦。
    1 事件经过及原因

    某厂1025T/H亚临界煤粉炉,燃烧方式为直流燃烧器四角切圆燃烧,中速磨正压直吹式制粉 系统。该炉正常运行过程中,炉膛结渣十分严重,水冷壁、屏式过热器大面积结焦,由于结 焦,各受热面金属壁严重超温,锅炉主蒸汽温度和再热蒸汽气温升高,导致一二级减温水 量急剧增加,锅炉被迫降负荷运行;
    同时,由于冷灰斗的严重结渣,造成灰斗部分阻塞,锅 炉不能正常出灰。燃烧器周围的严重结焦,导致调节困难,多次烧坏喷嘴。经过不断的实践 和探索,找出了结焦的原因及解决的办法。

    主要原因如下:①一次风速偏低。由于运行人员缺乏经验,在一次风压投自动控制方式下, 均按负荷/一次风压对应曲线进行调节。②一次风管风量分配不均,造成炉膛火焰偏斜。③ 锅炉运行时,运行人员往往以氧量进行调节炉内空气量,由于厂内所给氧量与负荷对应值较 低,还有测量表记的偏差,使主燃烧区严重缺风,还原性加强。④运行中燃烧器向下摆动 过低,致使煤粉气流直接冲刷冷灰斗。⑤煤质。该厂设计煤种灰软化温度ST为1535℃,属弱 结渣性煤,由于近几年厂网分开,电煤市场供应较紧张,很难完全使用设计煤种的煤,煤炭 来源较杂,使得入炉煤软化温度ST降低,加快了锅炉结焦的速度。
    2 处理措施

    燃烧调整采取的主要措施:

    ①提高一次风压及降低磨煤机出口温度。按给定的负荷/一次风压对应曲线进行一次风的调 整,实际运行中发现此风压过低,通过提高一次风压,开大燃料风挡板等措施提高气流刚性 ,推迟着火点位置,有效地防止了火焰贴墙和煤粉离析。由于该厂设计煤种挥发份为37.1% ,挥发份高,较易着火,为防止烧坏一次风喷嘴,适当降低磨煤机出口温度至72℃,当然, 此温度随着煤质的不同还可进行不同的调节,具体应视煤的挥发份而定,高挥发份煤磨煤机 的出口温度可调节低些,低挥发份煤磨煤机的出口温度可调节高些。

    ②加大炉内空气量。由于该厂规定了正常运行时各工况下参数的最佳值,但由于所给氧量与 负荷对应值较低,还有氧量测量表记的正偏差;氧化锆安装在省煤器处,此处比较容易漏入 风虽然,因此运行过程中氧量保持在3.5~4.5左右,但是主燃烧区缺风严重,炉内呈还原性 气氛,结渣性增强。通过在原有氧量基础上适当提高0.5%,较大程度地阻止了炉膛结焦。


    ③控制燃烧器的热负荷。保持每台磨煤机在最佳负荷下运行,严禁超负荷。分散投运燃烧器 ,由于燃烧不集中,传热分散,降低了炉膛温度,结焦减缓;
    这也保证了一定的煤粉细度, 使煤粉中的粗颗粒不易从气流中分离出来与水冷壁冲撞,到达水冷壁以前已经冷却固化,缩 短了煤粉颗粒燃尽的时间,在水冷壁贴壁处不产生还原性气氛,以至于灰熔点降低。

    ④辅助风的调整。当炉内整体气流偏转过大、刷墙、结焦较严重时,采用缩腰型配风加以改 善。并且注意调整使炉膛出口烟温两侧不偏差过大,这样减小了屏式过热器因部分位置超温 而结焦的机会。

    ⑤加强吹灰操作。由于水冷壁进行吹灰工作时,对锅炉燃烧有一定的扰动,同时由于可能造 成锅炉整体汽温的下降,有的值并未认真执行此项工作,通过加强管理及考核制度,水冷壁 保证了每个班吹灰一次,过热器、再热器每天吹灰一次,保证受热面的清洁。
    3 结论

    通过上述的调整后,该厂主蒸汽温度在正常减温水量下回到设计值,再热汽温也随之降低, 燃烧器摆角摆回水平位置,冷灰斗的结焦状况减轻,锅炉整体的结焦问题基本解决。由此可 以知道防止锅炉结焦的几个必要条件:充分的空气量;正确的燃烧调整(包括恰当的火焰位置 、一次风风压及流量的大小等);维持合适的燃烧器热负荷,不能超负荷运行;
    吹灰等定期工 作也必不可少。当然,锅炉结焦是个相当复杂的问题,我们要根据各个机组自身不同的特性 来灵活处理分析,才能得到更好的方法。
    [参考文献]
    [1] 梁殿臣.燃烧和蒸汽发生[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,1991.
    [2] 撒应禄.锅炉受热面外部过程[M].北京:水利电力出版社,1994.
    [3] 范从振.锅炉原理[M].北京:水利电力出版社,1995.
    [4] 周如曼.300MW火力发电机组故障分析[M].北京:中国电力出版社,2004.

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