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    395B电铲两轮平衡架轴孔圆的修复

    时间:2020-12-13 08:10:49 来源:柠檬阅读网 本文已影响 柠檬阅读网手机站

    (神华准格尔能源有限公司,内蒙古 薛家湾 010300)
    摘 要:
    针对配合孔的失圆这一大型设备常见的故障,提出了为大型设备装配孔失圆后的修复及现场 检修经验。
    关键词:轴孔;
    失圆;
    修复;
    便携式镗床
    中图分类号:TD422.21  文献标识码:A  文章编 号:1007—6921(2008)19—0113—01

    随着科学技术的发展,露天采矿设备逐步向大型化、自动化及便于移动的方向发展,但由于 露天开采受环境和条件的制约,设备在工作中,不断地受到负荷的冲击、运行的振动以及润 滑条件恶劣的影响,从而造成机械构件配合之间的失配。395B电铲是美国BE公司生产的黑岱 沟露天煤矿主要的采剥设备,铲斗容积为32~42m3,在其运行中,履带架上的两轮平衡 架轴孔常常出现失圆现象,如何在露天采矿的现场条件下,对这一类大型构件采用机加手段 进行修复、延长其使用寿命,保证电铲安全、可靠、经济的运行,降低其运行和检修成本是 露天采掘设备管理、检修的重要课题。
    1 两轮平衡架轴孔失圆的原因分析

    首先一个原因是采掘作业面不平,电铲在作业时,履带常常是处于不均匀的地面支撑力的作 用下工作,有时还要三条脚作业(即电铲有一面的履带处于一点支撑),这样的工作环境使 两轮平衡架受到巨大的作用力:另一个方面电铲作业时的振动始终使两轮平衡架轴处于冲击 之中;
    路面不平也是两轮平衡架轴孔失圆的另一个原因,因为电铲自重近一千吨左右,在走 铲的时候,电铲行走在高低不平的矿山公路上,本身就会对两轮平衡架有一个很大的冲击, 加之电铲行走的振动更加剧了两轮平衡架受力环境的恶劣。在长期的电铲作业中,这些冲击 力作用的结果是使两轮平衡架轴孔在垂直于履带方向上产生变形,形成椭圆形。从两轮平衡 架(如图1)轴和轴孔的配合间隙(配合间隙θ=0.6~0.8mm)上来看,它使轴孔的受力面变 得很小,在如此大的受力情况下,轴孔极易变形。如图轴孔2产生失圆变形,生产中实际测 量的变形孔的外沿直径向上方向变形量可达到7~8mm左右。
    2 两轮平衡架轴孔失圆修复的工艺制定

    从电铲工作情况和工作环境上看,电铲两轮平衡架轴孔的变形是不可避免的,关键是变形后 的修复至关重要,以电铲的实际情况方面来看,修复两轮平衡架轴孔时我们应做以下几方面 的工作:
    2.1 焊补方式

    由于电铲体积庞大、重量可观,只对一个两轮平衡架轴孔进行修复而将整个电铲进行分解是 不合格的,况且由于电铲的体积庞大,就是将一条履带架运进厂房修理也是不经济和不可行 的。考虑以上原因,减少不必要的浪费,实现经济快捷的检修恢复,因此我们在电铲作业现 场采用了焊补的方式,将变形的两轮平衡架轴孔焊补后,利用美国引进的BB5000型便携式镗 床进行了现场修复,BB5000是一种用于镗削通孔和盲孔的结构紧凑、动力强劲、功能多样的 便携式镗孔机。
    2.2 现场检修工艺


    2.2.1 补焊前对需要补焊的部位进行充分预热,预热采用加热板进行预热,预热温度为200℃,而 后进行整体补焊,用507焊条对两轮平衡架轴孔施焊,由于轴孔失圆严重,补焊量较大,所 以在补焊过程中采用层层堆焊的焊接工艺,在焊接过程中确保无夹杂等焊接缺陷的产生,根 据轴孔不同部位失圆程度确定堆焊层数,避免因堆焊厚度过大导致车削量过大。补焊过程不 能间断,要一次完成,补焊后对轴孔内圆加热温度至300℃用石棉布包住使其缓慢冷却,以 降低补焊表面硬度。
    2.2.2 以两轮平衡架轴安装的里盲孔作为基准,使用便携式镗床,配以自制的夹具、胎具( 圆型钢 板中间有圆孔,放在盲孔中起到支撑镗杆,保证里外孔的同轴度的作用),进行找正,目的是 保证里外孔的同轴度。具体做法是:如图在a、b两个圆周面上利用两块磁力座百分表同时打 表,反复调整和校对(找正主要是靠反复调整通孔2处安装的四个球头调节螺杆),直至a、 b处的百分表在两个圆周面上的单个表或两个表差值最小时为最佳。
    2.2.3

    需要加工的孔找正后,加固安装镗杆,安装镗孔机头,进行镗孔,在镗孔时注意镗杆转速、 镗刀的进给量、吃刀深度,保证镗杆不因以上几点原因发生颤动的现象,从而确保加工表面 的质量和精度,同时也使镗孔设备的使用寿命得以保证。最后精镗时,吃刀深度确定在0.2 ~ 0.4mm,在设备允许的范围内尽量提高镗杆转速,以提高加工孔的内表面质量,精加工后的 尺寸应控制在,以满足两轮平衡架的装配需要。
    3 小结

    经过现场的安装证明,轴、孔配合得当,同轴度也达到了要求,满足了现场的设备工作要求 ,我们利用此方案已现场处理了七个同样的孔,实践说明了,此方案操作简便,快捷有效, 加工费用大大降低,同时提高了设备的出动率,保证了矿山设备的使用,延长了设备的使用 寿命,间接的给矿上带来了一定的经济效益。

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