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    全保护加氧处理在1000MW超超临界间接空冷机组的应用

    时间:2023-02-11 11:00:09 来源:柠檬阅读网 本文已影响 柠檬阅读网手机站

    杨 丽 陈雅楠 刘 焕 焦育峰 付 刚 胡振华

    (1. 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司,陕西 榆林 719000;
    2. 国网陕西省电力有限公司 榆林供电公司,陕西 榆林 719000;
    3. 西安热工研究院有限公司,陕西 西安 710054)

    水资源对国民经济的快速发展有重要影响[1],而我国燃煤发电厂是用水大户,其用水量约占工业用水量的40%[2,3],废水排放量约占工业废水排放总量的10%[4],在我国部分地区,水源问题已经成为制约电力市场发展的主要因素[1,5]。“十四五”期间,将全面落实“节水优先”方针,通过节水措施抑制不合理的用水需求,提升用水效率,减少废水排放。为了可持续发展,在保证机组安全稳定运行的条件下,节约用水、减少废水排放对构建节水型火电厂具有重要意义。

    某电厂1、2号1000MW超超临界燃煤机组自投产来,给水处理方式采用氧化性全挥发处理(AVT(O)),给水系统、高加疏水系统存在流动加速腐蚀,影响机组的安全稳定运行;
    凝结水精处理混床再生频繁,再生酸、碱、除盐水用量高、混床再生废水排放量高等相关问题,不利于该电厂节水减排政策实施。为了解决以上问题,该电厂对其给水处理方式实施了全保护加氧处理(OT)。

    1.1 锅炉

    某电厂地处北方地区,其1、2号机组为1000MW超超临界间接空冷无铜机组,两台机组分别于2019年10月29日、2018年12月13日通过168h试运行正式投产。锅炉为东方锅炉(集团)股份有限公司生产的型号为DG-2973/29.3-II3超超临界直流锅炉,采用单炉膛、对冲燃烧、一次中间再热、平衡通风、固态排渣、全钢架悬吊Π型结构。冷却系统采用表面式间接空冷系统,循环水为除盐水,若发生凝汽器泄露,对凝结水的水质影响小,机组水汽品质良好,可采用全挥发处理或加氧处理[6]。间接空冷系统相比湿冷系统能够明显降低耗水量[7,8],尤其对北方“富煤缺水”地区具有重要的节水意义。

    1.2 凝结水精处理系统

    凝结水精处理系统由2×50%的前置过滤器单元、4×33%的混床单元、1套100%容量的前置过滤器旁路单元、1套100%容量的混床旁路单元以及再循环单元组成,混床内阳阴树脂比例为3∶2,树脂体积为7.8m3。两台机组共用一套体外再生系统,采用高塔分离技术。

    机组在AVT(O)工况运行中,热力设备表面的氧化膜主要成分是疏松的Fe3O4,易发生流动加速腐蚀[9],给水pH控制为9.2~9.6,精处理周期制水量低,混床再生频繁,再生酸、碱、除盐水用量较高,混床再生废水排放量高,不利于构建节水型电厂。而全保护加氧处理能够解决以上问题[10,11],因此,该电厂对其两台机组实施了全保护加氧处理。

    2.1 全保护加氧处理

    加氧处理(OT)通过向弱碱性水中加入氧气,促使金属表面生成致密稳定的Fe3O4+Fe2O3双层保护性氧化膜。

    全保护加氧处理[12]是向低压给水、高压给水、高加疏水同时加氧的水处理方式。通过向给水中加入低浓度溶解氧,使管道内壁金属表面形成Fe3O4+Fe2O3的双层氧化膜,达到给水系统防腐钝化要求,维持蒸汽中基本无氧,避免蒸汽中较高浓度氧可能促进蒸汽管道氧化皮剥落的风险,同时向高加汽侧单独加氧以解决高加疏水系统的流动加速腐蚀问题,实现了水汽系统热力设备的全面保护。

    2.2 全保护加氧处理的实施

    2.2.1 AVT(O)工况查定

    根据DL/T 805.1-2011 《火电厂汽水化学导则 第1部分:锅炉给水加氧处理导则》,在加氧转化前对1、2号机组在线化学仪表检验校准,保证在线化学仪表准确可靠。同时对两台机组水冷壁及省煤器垢量测定、对机组水汽品质查定。主要测定结果如表1、表2所示。

    表1 1、2号机组水冷壁管、省煤器管垢量测定结果(单位:g/m2)

    表2 1、2号机组省煤器入口氢电导率测定结果(单位:μS/cm)

    结果表明,两台机组水冷壁管、省煤器管垢量均小于250g/m2的标准,在线仪表满足整机工作误差符合标准要求;
    两台机组水汽品质良好,其中省煤器入口氢电导率小于0.15μS/cm,满足GB/T 12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》以及DL/T 805.1-2011《火电厂汽水化学导则第1部分:锅炉给水加氧处理导则》对机组加氧处理的要求。

    2.2.2 加氧转化

    2021年4月15日及6月19日分别向1、2号机组精处理出口母管、除氧器出口、1号高压加热器汽测加氧,转化完成后,控制1、2号机组除氧器入口溶解氧为10~150μg/L,省煤器入口给水溶解氧为10~30μg/L,高加疏水溶解氧为10~150μg/L,给水pH值控制为8.9~9.1。两台机组给水溶解氧随负荷变化曲线如图1、图2所示。

    通过图1、图2可看出,机组负荷在发生较大变化时,给水溶解氧能够保持稳定,确保蒸汽中无氧,有效的避免蒸汽中较高浓度氧可能促进蒸汽管道氧化皮剥落的风险。

    图1 1号机组给水溶解氧随负荷的变化曲线

    图2 2号机组给水溶解氧随负荷的变化曲线

    3.1 有效防腐

    加氧转化平衡后,控制给水pH值在较低的条件下,给水及高加疏水铁含量可稳定在较低水平,有利于抑制给水系统和高加疏水系统的流动加速腐蚀,同时能够降低锅炉受热面的结垢速率。1、2号机组AVT(O)工况和OT工况下水汽系统铁含量对比如图3、图4所示。从图中可看出,OT工况下,控制两台机组给水pH值为8.9~9.1,水汽系统铁含量均维持在较低水平,其中省煤器入口及高加疏水铁含量平均值均在1μg/L以下,表明全保护加氧处理能够有效抑制给水、高加疏水系统的流动加速腐蚀。

    图3 1号机组不同给水处理方式下水汽系统铁含量对比结果

    图4 2号机组不同给水处理方式下水汽系统铁含量对比结果

    3.2 减少加药量

    3.2.1 减少氨水使用量

    在25℃超纯水中[13],氨水的电离见式(1),结合水的离子积常数见式(2),可推导出超纯水中pH跟电导率(SC,μS/cm)的关系式(3)、电导率跟氨水浓度的关系式(4),因此通过给水pH可计算出对应的氨水浓度。

    与AVT(O)工况相比,全保护加氧处理后1、2号机组给水pH平均值分别由加氧前的9.38及9.29降低至9.0,对应的氨含量平均值由原来的965μg/L及699μg/L降低至264μg/L,两台机组全年能够减少25%氨水使用量约74.17t,即约2967桶25kg重量的25%氨水手动加入,节约氨水用量不仅对节约资源起到了促进作用,还减少了电厂运行人员的工作量,节省了人力。

    3.2.2 减少酸碱使用量

    通过给水加氧处理,可提高凝结水精处理周期制水量,减少再生酸碱使用量,减少再生废水总量。实施全保护加氧处理后,根据pH优化调整后系统的加氨量推算,两台号机组精处理周期制水量提高至原来的200%以上,全年混床再生次数减少约47次,再生用酸量减少约98.7t,再生用碱量减少约117.5t。同时减少了混床再生过程中的废酸液、废碱液、冲洗水等废水排放。凝结水精处理混床的再生工艺如图5所示。

    图5 凝结水精处理混床的再生工艺

    3.3 节水减排

    3.3.1 减少除盐水使用

    全保护加氧处理后,两台机组混床再生次数减少约47次,再生过程中,冲洗混床、配制再生酸液、碱液等使用的除盐水用量全年减少约18800t。

    同时,由于加氧处理后热力设备表面形成致密的Fe3O4+Fe2O3双层保护膜,机组停机腐蚀减少,机组启动加快约50%,用于机组启动阶段冲洗的除盐水量降低。

    3.3.1 减少废水排放

    除盐水系统的产水效率约为74%~83%,其制备过程中会产生冲洗废水、清洗废水、再生废水等废水,该废水排放是造成新鲜水取用量大的主要原因之一。加氧处理后,除盐水使用量减少,因此制备量减少,相应减少了新鲜水的取用和制水过程中产生的废水排放。除盐水的制水工艺如图6所示。

    图6 除盐水的制水工艺

    3.4 经济效益

    全保护加氧处理后,将两台机组1年节约的氨水、再生用酸、碱、除盐水及化学清洗费用计算,1、2号机组分别能够产生约71万元和52万元的直接经济效益,若再算上混床再生时的电费、压缩空气费用、人力成本以及再生废液处理成本等,节约的费用将更多,由此可见,实施加氧处理后,其产生的经济效益非常显著。

    (1)全保护加氧处理后,两台机组除氧器入口溶解氧为10~150μg/L,省煤器入口给水溶解氧为10~30μg/L,高加疏水溶解氧为10~150μg/L,给水pH值控制为8.9~9.1,水汽系统中铁含量维持在较低水平,其中省煤器入口及高加疏水铁含量平均值均在1μg/L以下,有效抑制了给水、高加疏水流动加速腐蚀问题,实现了水汽系统热力设备的全面保护;

    (2)全保护加氧处理后,两台机组给水pH平均值由9.38和9.29降低调整至9.0,全年减少25%氨水使用量约74.17t;
    精处理周期制水量提高至原来的200%以上,全年混床再生次数减少约47次,再生用酸量减少约98.7t,再生用碱量减少约117.5t;
    再生除盐水用量全年减少约18800t,相应的减少了新鲜水取用及制水过程中产生的废水排放,促进了节水减排政策实施;

    (3)全保护加氧处理后,1、2号机组1年节约的氨水、再生用酸、碱、除盐水及化学清洗费用分别约为71万元和52万元,产生的直接经济效益非常显著。

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