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    V2500发动机N1振动故障及排故方法

    时间:2022-12-10 09:00:06 来源:柠檬阅读网 本文已影响 柠檬阅读网手机站

    顾杰,张辰

    (北京飞机维修工程有限公司 发动机/APU大修产品事业部,北京 100621)

    现代航空发动机工作条件复杂,负荷大,状态变化频繁,加之系统结构的复合性,使得发动机的故障通常较高[1]。在航空发动机运行过程中,可以用于监测和诊断的信息很多,包括振动、温度、压力、声响和变形等,在众多信息中,振动信号能够更迅速、更直接地反映发动机的运行状态[2]。航空发动机在车台试车的过程中,对于振动故障的分析较为复杂,同时需要根据发动机表象做相应的排故工作。通过试车台的工作经验,总结了V2500发动机试车时几种常见N1振动故障及其相应的排故方法,以达到快速排故的目的。

    V2500航空发动机进厂进行维修时,拆装1号风扇单元体是较为常见的修理步骤,每次拆下风扇叶片,在装回时都需要对风扇转子单元体整体进行平衡。此外,对于其他单元体的转子分解后在进行装配时也都需要平衡,但就是这些平衡工作都做了,也满足发动机手册极限的要求,在总装完发动机进行试车时,大部分发动机还要对N1进行配平工作。Ameco北京飞机维修工程有限公司在2015年开始建立V2500航空发动机大修能力。据统计,仅在2021年度,就有30%的V2500发动机在试车时进行了N1配平工作。有时候V2500发动机在执行Project Visit(PV)工作范围时也需要平衡N1,此维修级别主要是针对FAA AD 2022-02-09,更换受AD影响的高压涡轮一、二级毂,这一维修工作只是拆下高压涡轮和低压涡轮,基本上不拆装发动机其他单元体。

    针对这一故障进行分析,主要有几点原因:

    (1)这些平衡工作均是以单元体形式进行平衡,每个单元体的不平衡量和角度均不同,在发动机总装过程单元体与其他单元体对接后,发动机的不平衡量就难以预测,只能通过试车得到发动机振动状态。

    (2)风扇单元体在配平时,使用的平衡机转速设置最高为800 r/min,而V2500的100%N1转速为5650 r/min,在试车时,需要推全行程,就是发动机从地慢转速推到起飞转速再拉回地慢的过程,N1的最大转速能够达到5400 r/min左右。实际上,V2500发动机N1振动的峰值大部分会在N1转速达到4000 r/min时出现。

    因此研究并总结N1振动故障及相应的排故方法,就可以发动机维修提高效率,以满足V2500航空发动机市场逐渐升温的现状。

    V2500发动机为IAE公司生产的双转子轴流式发动机,双转子包括N1转子和N2转子,N1转子即低压转子,通常表现为风扇振动或低涡转子振动,N2转子即高压转子,通常表现为高压压气机转子振动或高涡转子振动。100%N1转速为5650 r/min(95 Hz),100%N2转速为14950 r/min(250 Hz),因此V2500发动机振动形式为中低频振动,一般使用振动位移(mil)或振动速度(IPS)描述振动的强度。发动机采集的数据可以按照转速(频率),分成发动机振动总量BB,低压转子N1振动,高压转子N2振动。当转子振动值较大时,如果不及时平衡,让发动机长期处于转子高振动状态下工作,不仅会造成防磨带或转子涂层过渡磨损、掉块甚至磨损机匣,严重的会造成转子疲劳断裂,造成空停等安全事件。

    V2500发动机本身振动传感器位于4号单元体的风扇机匣上,V2500的振动传感器本身具有双通道结构。V2500在进行试车时,无需安装其他的振动传感器,只需要采集其本身的振动传感器(PN:144-171-000-032)输出的信息即可。

    振动信号由振动传感器采集后,经过传输电缆,输出至MPI-322计算机,再通过相应的振动信号处理,最终得出发动机在试车过程中产生的实际振动数值。V2500发动机OEM提供的EM手册中有发动机运转时振动的极限值,BB(总量)不超过1.0 IPS,N1和N2均不超过0.6 IPS。

    V2500发动机试车时,如果振动数值异常,首先要判断振动传感器及其传输电缆包括试车设备是否存在故障,若存在故障需要先排除相应的故障,以获得试车发动机真实的振动值,从而防止错误数据对发动机的误判。例如,振动传感器是双通道的,如果两个通道采集的数值有明显差异,就需要先确定振动传感器这个附件的好坏。引起V2500发动机N1振动的原因包括N1转子本身不平衡或不对中,N1倍频共振和环形填块橡胶封严安装位置有误等。

    3.1 N1转子本身不平衡(不对中)产生的振动

    风扇单元体转子本身不平衡(不对中)产生的N1振动是最常见的故障,其振动形式表现为N1转子振动较高,从而引起发动机振动总量BB也比较高,两者呈现一种正相关的关系。这一振动故障通常采取的排故措施是在风扇转子毂前端增加配重,配重的重量和位置由平衡程序根据转子不平衡量和相位角得出。EM手册中对风扇的平衡方式分为两种,若需要装小于等于1 oz(25 gm)的平衡配重,将配重装在进气锥上,若需要装大于1 oz(25 gm)的平衡配重,将配重装在保持环安装边上。同时,平衡风扇时同一位置最多装1个配重。

    图1所示为一台V2500发动机在试车时,初始的N1不平衡引起的振动数值异常,已经超过手册极限0.6 IPS,从图中可以看到,最大值甚至接近1.0 IPS,接着将振动数值输入平衡系统,按照平衡系统计算的结果如图2所示,分别安装5A0137、5A0138和5A0139各一个配重块,安装完配重后再次测得振动数值的图如下图3所示,该发动机振动最大值仅为0.37 IPS,满足手册要求,振动超限故障得以排除。

    图1 初始N1转子振动数值

    图2 平衡程序计算的配重件号及位置

    图3 平衡后N1转子振动数值

    3.2 N1倍频共振引起的振动

    N1倍频共振通常是由转子不对中引起的,这一振动是试车过程中较为常见且难以排除的振动故障。这一种振动故障通常表现形式是发动机的N1,N2振动数值较低,但是发动机振动总量BB数值较高。这一故障的产生是因为发动机在某一特定的转速下运转,其N1的倍频(通常是二倍频,也可能是三倍频等)与发动机其他零部件产生共振,可以观察到的是发动机振动总量数值较高,往往接近手册极限。这一振动故障就需要通过改变N1风扇转子的固有频率来消除共振产生的影响,仅仅靠系统计算去平衡风扇通常是无法消除这一故障,最有效的方法是改变风扇叶片安装顺序。判断振动故障是否是N1倍频引起的,首先需确保振动传感器系统工作正常,并检查确认发动机外部件均紧固,没有引起振动总量BB异常的可能。

    V2500发动机的N1转子二倍频振动故障如图4、图5所示,这台发动机的N1,N2的振动数值均处于较低水平,但是发动机振动总量BB图4在高功率异常且振动峰值较为突出,已经接近EM手册极限1.00 IPS。通过频谱分析的方法,可以采集到在这一特定时刻的频谱图如图5所示,N1(3837 r/min)、N2(12627 r/min)对应的振动数值都较低,高振动数值是在7650 r/min这一转速所产生的,这一转速(频率)与二倍的N1转速(2×3837=7674)十分接近。综上所述,这一发动机是N1转子倍频振动故障,最终通过改变这台发动机的风扇叶片安装顺序后,将这一振动故障排除。

    图4 BB振动总量数值

    图5 频谱分析显示图

    3.3 环形填块橡胶封严安装位置有误

    环形填块橡胶封严安装位置有误的故障表现形式较为隐蔽。此振动故障在进行振动测试时并不能够体现出来,但是在录入发动机性能时,发动机N1振动会忽高忽低。发动机录入性能是指发动机在A点(推力为30750 lbs)、B点(推力为26750 lbs)、C点(推力为22000 lbs)和D点(推力为16500 lbs)四个特征点时,通过采集相关数据,最终算出发动机的性能。这一故障通常在A点出现,在录入A点性能时,发动机推力需要稳定5 min,在3 min左右出现N1振动数值忽高忽低,而振动测试整个行程也就1 min左右,因此这一故障在振动测试时难以发现。发生这一故障时检查风扇环形填块橡胶封严状态,有时是部分橡胶封严从环形填块上脱落,这需要将这些环形填块拆下,从新粘接橡胶封严,再装回环形填块;
    有时是橡胶封严在总装时被挤压,这需要将橡胶封严舒展开。之后再进行相应测试,此故障消除。

    V2500发动机在试车时呈现的N1振动故障是由不同的原因所产生的,因此需要归纳总结相应的排故方法,明确相应振动故障所产生的特征,做到有的放矢,N1振动故障就可以较为有效的解决,使得发动机维修变得更加有效率。首先是确定振动传感器及相关试车台测试、采集的设备均无异常,同时确保发动机本体的外部附件均已固定,对发动机振动没有影响,这样就可以排除外来干扰项,确定振动故障是由发动机本身引起的。如果N1振动数值较高,需对风扇进行平衡,安装系统算出的配重块,以降低N1振动数值达到较低水平。如果N1、N2振动数值均较低,但是发动机振动总量BB数值较高,则需要进行频谱分析,这一故障通常是由N1转子倍频引起发动机整体的高振动,可以通过改变风扇叶片安装顺序来解决。如果发动机在振动测试时表现无异常,在录入性能时出现振动数值忽高忽低,可以在发动机停车后对风扇环形填块的橡胶封严进行检查,通过重新粘接橡胶封严或者捋顺橡胶封严来解决N1振动故障。

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