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    [GCL-15型机床常见故障分析] 机床常见故障课件

    时间:2019-05-23 03:27:25 来源:柠檬阅读网 本文已影响 柠檬阅读网手机站

      当今控制理论与自动化技术的高速发展,尤其是微电子技术和计算机技术的日新月异,使得数控技术也在同步飞速发展,数控系统结构形式上的PC基、开放化和性能上的多样化、复杂化、高智能化不仅给其应用从观念到实践?带来了巨大变化,也在其维修理论、技术和手段上带来了很大变化。下面就GCL-15型数控机床出现的几个具体故障实例进行探讨。
      1、 故障现象
      GCL-15型数控车床,采用FANUC OT数控系统。X 、Z分别采用 FANUC5、10型AC伺服电动机驱动,主轴采用 FANUC 8S AC主轴驱动。车床带液压夹具、液压支架和15把刀的自动换刀装置,全封闭防护,自动排屑。车床本身价格高、精度好。
      该车床发生的故障现象为:车床开机时全部动作正常,伺服进给系统高速运动平稳、低速无爬行 , 加工的零件 精度全部达到要求。当车床正常工作 5-7h 后 ,Z 轴出现剧烈振荡 ,CNC 报警 , 车床无法正常工作。这时,即使关机再启动 ,只要手动或自动移动Z轴,在所有速度范围内,都发生剧烈振荡。但是,如果关机时间足够长,车床又可以正常工作5-7h,并再次出现以上故障,如此周期性重复。
      2、故障分析
      根据以上故障现象,分析其原因不外乎与Z轴有关的机械、电气两个方面。在机械方面,可能是由于贴塑导轨的热变形、脱胶,滚珠丝杠、丝杠轴承的局部损坏或调整不当等原因引起的非均匀性负载变化,导致进给系统的不稳定。在电气方面,可能是由于某个元件的参数变化,引起系统的动态特性改变,导致系统的不稳定等。
      鉴于本车床采用的是半闭环伺服系统,为了分清原因,维修的第一步是松开 Z 轴伺服电动机和滚珠丝杠之间的机械联接。在Z轴无负载的情况下,运行加工程序,以区分机械、电气故障。经试验发现:故障仍然存在,但发生故障的时间有所延长。因此,可以确认故障为电气原因,并且和负载大小或温升有关。
      由于数控车床伺服进给系统包含了CNC 、伺服驱动器、伺服电动机三大部分, 为了进一步分清原因, 维修的第二步是将CNC的X轴和Z铀的速度给定和位置反馈互换 (CNC的M6与M8,M7与M9互换),即:利用CNC的X轴指令控制车床的Z轴伺服和电动机运动 ,CNC的Z轴指令控制车床的X轴伺服和电动机运动,以判别故障发 生在CNC或伺服。经更换发现,此时CNC 的Z轴(带X轴伺服及电动机)运动正常,但X轴(带Z轴伺服及电动机)运动时出现振荡。据此,可以确认:控制Z轴的CNC正常,故障在Z轴伺服驱动或伺服电动机上。
      考虑到该车床X 、Z轴采用的是同系列的AC伺服驱动,其伺服PCB板型号和规格相同,为了进一步缩小检查范围,维修的第三步是在恢复第二步CNC 和 X 、Z伺服间的正常连接后,将 X 、Z 的PCB板经过调整设定后互换。经互换发现 , 这时 X 轴工作仍然正常 ,Z 轴故障依旧。可见 ,Z 轴的 PCB 板正常。
      根据以上试验和检查,可以确认故障是由于Z轴伺服主回路或伺服电动机的不良而引起的。经以上维修,车床恢复了正常。
      3、实例分析
      数控车床的 “软故障”是维修过程中最难解决的问题之一。在条件许可时 , 使用“互换法 ”可以较快地判别故障所在,而根据原理进行分析,是解决问题的根本办法。维修人员应根据实际情况,仔细分析故障现象,才能判定 故障原因,并加以解决。
      (1)故障现象一是CRT 显示 414# 报警。报警信息为:
      SERVO ALARM:X ---AXIS
      DETECTION SYSTEM ERROR
      同时 ,伺服驱动单元的LED报警显示码为点亮。故障分析与处理通过查看系统维修说明书可知:414# 报警为“X 轴的伺服系统异常,当错误的信息输出至 DGN0720 时,伺服系统报警”。根据报警显示内容,用车床自我诊断功能检查车床参数 DGN072 上的信息,发现第 4 位为 “1”,而正常情况下该位应为“0”。现该位由“0” 变为 “1”则为异常电流报警,同时伺服驱动单元LED 报警显示码为点亮 ,也表示该伺服轴过电流报警。检查伺服驱动器模块 ,用万用表测得电源输入端阻抗只有6Ω,低于正常值,因而可判断该轴伺服驱动单元模块损坏。更换后正常。
      (2)故障现象二转塔刀架在换刀过程时出现 2011# 、2014# 报警:
      故障分析与处理查看电气使用说明书可知2011# 报警表示转塔有故障,2014# 报警指转塔未卡紧。可能是由于精定位时接近开关未发出信号,电磁铁不能锁紧。利用 FANUC 系统具有的PLC 梯形图动态显示功能,发现精定位接近开关 X0021.2 未亮 ( 没有接通) 。拆下此开关并检查,通断正常。估计是接近开关与感应块的距离不当造成的。调整两者的距离使它们保持适当的距离0.8mm,再查看X0021.2信号通断正常,转塔刀架能正常使用。
      (3)故障现象:主轴不能定向,负载表指针达红区,08#报警。
      故障检查及分析:查车床维修手册,08#报警为主轴定位故障。根据维修手册的要求,我们打开车床电源柜,在交流主轴控制器线路板上,找到了7个发光二极管(6绿1红)。这7个指示灯(从左到右)分别表示;①定向指令;②低速档;③磁道峰值检测;④减速指令;③精定位;③定位完成;以上为绿色);⑦试验方式。
      观察这7个指示的情况如下:l#灯亮,3#、5#灯闪烁。这表明定位指令已经发出;磁道峰值已检测到;定位信号也检测到;但是系统不能完成定位,主轴仍在低速运行,故3#、5#灯不断闪烁。调节主轴控制器上的电位器RV5、RV6、RV7,仍不能定位。
      从以上情况分析,怀疑是主轴箱上的放大器有问题。打开主轴防护罩检查放大器时,发现主轴上的刀具夹紧油缸软管盘绕成绞形,缠绕在主轴上,分析这个不正常的现象,我们判断就是该软管盘绕致使主轴定位偏移而不能准确定位,造成08#报警。
      解决方法:将该软管卸下捏直后装好,又将主轴控制器中的调节器RVII(定位点偏移)进行了重新调节。故障排除,报警消失,车床恢复正常运行。
      4、结语
      数控车床自身所具有的明显优势(高速化,大功率,高效率,长寿命等)使得它在工业中的应用前景极为乐观,随着数控技术进一步的开发和利用,我们深信,它必将在机械工程领域发挥巨大的作用。这就要求我们必须具备熟练的操作技巧和快速理解加工程序的能力,能对机床加工中出现的各种情况进行综合判断,分析影响加工质量的因素并提出处理的对策。通过努力,尽快跟上世界先进水平,这是摆在工业战线广大职工面前艰巨而光荣的任务。
      
      参考文献
      [1] 吴国经等.《数控机床床故障诊断与维修》[M].电子工业出版社.2005版
      [2] 夏风芳.《数控机床》[M].高等教育出版社.2005年1月第一版
      
      (作者单位:大连职业技术学院)

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