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    矿用掘进机回转平台力学分析及优化研究

    时间:2023-02-08 14:55:06 来源:柠檬阅读网 本文已影响 柠檬阅读网手机站

    张 清

    (山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司,山西 高平 048400)

    掘进机是煤矿开采过程中非常重要的机电装备,其性能好坏会对煤矿开采效率产生重要的影响[1]。随着煤矿领域技术水平的不断提升,对各种煤矿开采设备性能要求越来越高。目前掘进机正朝着自动化、重型化方向发展,对掘进机关键机械结构件的性能提出了更高的要求[2]。回转平台是掘进机中重要的承力结构件,利用该结构可以将左右机架以及悬臂机械进行连接,实现悬臂的左右回转和上下升降[3]。悬臂工作时承受的作用力都要通过回转平台传递到底座中,如果回转平台的力学性能不够,就容易出现故障问题,影响掘进机的正常运行。本文利用ANSYS软件建立了掘进机回转平台的有限元模型,并进行受力分析,对结构进行优化改进,对于提升掘进机的运行稳定性具有一定的现实意义。

    目前,煤矿中使用的掘进机回转平台主要有两种传动模式,第一为齿条油缸传动模式,第二为推拉油缸传动模式。本研究以煤矿中使用较多的EBZ40型掘进机为对象进行研究,此设备采用的是第二种传动模式。如图1所示为EBZ40型掘进机回转平台的传动过程原理图。在回转平台后侧的左右方分别布置有回转油缸,此两油缸共同作用可以实现平台在水平方向的转动。在回转平台前方下侧设置有升降油缸,控制悬臂在上下方向上的移动。总之,回转平台是掘进机中连接悬臂结构和机体的重要结构件,工作时需要承受很大的载荷,要求具有良好的综合性能。

    2.1 三维模型的建立

    图1 EBZ40型掘进机回转平台的传动模式示意图

    本研究中首先利用UG软件建立掘进机回转平台的三维几何模型,为了确保模型计算的正确性,模型中所有尺寸全部按EBZ40型掘进机回转平台实际尺寸执行。考虑到机械结构件中一些细小结构尺寸会对计算过程产生不良影响,严重时导致计算过程无法顺利进行。因此将回转平台中一些倒角、倒圆、小孔等尺寸忽略处理。将建立好的三维模型导出为stl通用格式,导入到ANSYS软件中进行有限元模型建立。

    2.2 有限元模型的建立

    在ANSYS软件中首先需要对模型进行网格划分,划分质量会对计算过程和结果产生非常重要的影响。选择SOLID45型六面体单元结构单元对模型进行划分,根据实际情况将单元边长设置为5~15 mm,然后进行自动化网格划分,最终划分得到的单元和节点数量分别为26 432和37 438个。回转平台的制作材料为Q345,查阅材料手册可知,材料的弹性模量和泊松比分别为20 GPa和0.3,屈服极限值为345 MPa,将上述材料参数输入到有限元模型中。考虑到回转平台将悬臂放置在最上、最左位置时,回转平台的受力情况最为复杂,所以本研究中以此工况作为计算条件。如图2所示为回转平台的有限元模型。

    图2 回转平台的有限元模型

    根据以上步骤完成建模工作后,可以调用软件中的计算模块进行分析计算,然后对回转平台的应力场和应变场进行提取分析。如图3所示为EBZ40型掘进机回转平台工作时的应力场和应变场分布情况。

    图3 回转平台的变形(m)和应力(MPa)分析结果

    由应变场分布云图可知,整个回转平台不同区域承受的应变存在很大差异,最大应变值出现在与升降油缸连接的耳座部位,与该耳座距离越远,相应的应变值越低。回转平台的最大变形量为0.964 mm,说明该部位属于危险位置,对回转平台结构进行优化改进时,需重点考虑此位置。

    从回转平台应力场分布云图可以看出,应力分布同样呈现出明显的不均匀性,局部位置出现了明显的应力集中现象,但绝大部分区域的应力值相对较小。出现应力集中的部位为回转油缸附近区域,对应的应力最大值为230 MPa。除上述区域出现了应力集中外,还可以发现回转平台中的其他耳座区域的受力也相对更大。说明耳座是容易出现损伤甚至破坏的位置,这与工程实践中耳座部位容易发生损坏的现实情况是相吻合的。验证了本文建立的有限元模型的正确性。所以,在对回转平台进行结构优化时,应该重点考虑耳座部位的结构优化。

    4.1 优化改进方案

    基于以上分析可知,回转平台工作时除耳座外,其他部分的位移和应力均相对较小,只有耳座部位出现了明显的应变和应力集中现象,导致该部位容易出现故障问题,所以需要对耳座结构尺寸进行优化改进。开展优化改进工作时,为避免回转平台结构尺寸改变对其他结构尺寸造成影响,在优化时确保耳座圆心位置保持不变,只改变耳座的外圆半径和和整体厚度。回转平台有升降耳座和回转耳座,因此共有4个变量,具体如图4所示。其中,B1和B2均在30~35 mm范围内变化,R1和R2分别在45~54 mm和55~65 mm范围内变化。

    图4 回转平台结构优化改进目标对象

    考虑到回转平台是掘进机中非常重要的承力结构件,工作时需要承受悬臂传递过来的载荷。悬臂工作时除了承受静载荷以外,特殊情况下还需要承受较大的冲击载荷,对回转平台的力学性能要求较高。基于此,为了提升回转平台的使用寿命,进而保障掘进机运行过程的稳定性和可靠性,本研究中以回转平台工作时的最大应力作为优化目标。具体而言,要将回转平台的安全系数控制在2.0~2.5范围内,加工回转平台的材料为Q345,其屈服极限强度为345 MPa。所以,回转平台的最大应力值应在138~172.5 MPa。

    优化过程利用有限元软件开展,在上述优化目标结构参数范围内,按照试错法取值,建立有限模型分别进行计算。对比分析不同模型所得应力和应变结果,直到回转平台应力最大值在138~172.5 MPa范围内。

    4.2 结果分析

    根据以上优化改进方案开展回转平台的优化工作,最终得到优化结果。R1、R2、B1、B2的取值分别为54 mm、60 mm、32 mm、33 mm。以上四个参数的原始数据分别为45 mm、55 mm、30 mm、30 mm,通过此次优化改进,对应四个结构参数增加量分别为20%、9.09%、6.67%、10%。如图5所示为在工况条件完全相同的情况下,优化改进后回转平台的应力场和应变场分布基本情况。

    图5 优化后回转平台的变形(m)和应力(MPa)分布情况

    从图5中可以看出,优化后的回转平台应变场和应力场分布同样表现出很大的不均匀性,只有局部位置出现了应变集中和应力集中现象,且出现应变集中和应力集中的位置与优化改进前相比基本相同。但是最大变形量值和最大应力值均出现了一定程度降低,分别为0.739 mm和171 MPa,与优化改进前相比分别降低了22.70%和25.65%。过大的应力集中现象是导致机械结构出现损伤,进而出现故障的重要原因之一,通过降低最大应力能显著提升机械结构的使用寿命。

    将优化改进后的回转平台结构应用到EBZ40型掘进机中,经过将近1年时间的运转,发现该结构整体运行情况良好,未出现明显的故障问题,说明此次优化改进是有效的,达到了预期目的。使用寿命方面,与优化改进前相比,回转平台的使用寿命提升了20%~30%。设备故障率降低,一方面降低了企业的维护保养成本,另一方面降低了设备的停机维修时间,极大地提升了煤矿开采效率,为煤矿企业创造了良好的经济效益。

    耳座部位优化改进前后回转平台的受力均呈现出明显的不均匀性。其中耳座部位出现了一定的应力集中现象,该部位容易出现缺陷问题与现实情况基本吻合。优化前和优化后的最大应力值别为230 MPa和171 MPa。将优化后的回转平台应用到掘进机工程实践中,发现运行效果良好,显著提升了回转平台结构的使用寿命,为掘进机的可靠稳定工作奠定了良好的基础。

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