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    阿刀亥选煤厂煤泥水处理系统技术改造

    时间:2020-12-13 08:08:58 来源:柠檬阅读网 本文已影响 柠檬阅读网手机站

     

    (神华集团包头矿业公司  阿刀亥选煤厂,内蒙古 包头 014100)

    摘 要:文章对阿刀亥选煤厂煤泥水系统进行改造的过程进行了介绍。

    关键词:煤泥水系统;
    循环水;
    技术改造;
    经济效益

    中图分类号:  文献标识码:A  文章编号:1007—6921(2008)05—0080—02
    1 选煤厂概况

    阿刀亥选煤厂于2004年6月投入生产,设计年入洗原煤90万t/a,是一座矿井型炼焦煤选煤厂。其洗选工艺采用原煤三产品重介旋流器分选,煤泥直接浮选,尾煤浓缩-压滤联合工艺流程。该厂从2004年6月投入生产以来,煤泥水系统一直困扰着选煤厂的正常生产,2005年10月,我厂与唐山国华科技公司对整个洗选工艺进行分析对比后,对煤泥水系统进行了较大的技术改造,取得了明显的经济效益和社会效益。
    2 原煤泥水系统工艺流程

    改造前的煤泥水系统工艺较简单,浮选尾煤直接进入HYNZXF-Φ20高效浓缩机,底流先经高频筛处理,然后高频筛筛下水由压滤机处理,溢流直接作生产用循环水。工艺流程见图1。
    3 煤泥特性

    阿刀亥选煤厂改造前高效浓缩机入料,高效浓缩机底流,高效浓缩机溢流煤泥小筛分试验见表1、表2、表3。


    从试验数据中可以看出,0.5~0.125mm粒级的煤泥含量高,分别为63.62%、58.62%、65.78%,说明物料粒度偏粗。但由于本厂存在着煤泥含量大,原生煤泥含量为31%,原有生产系统不能满足生产需要,导致整个煤泥水系统极不顺畅。
    4 存在的问题
    4.1 循环水浓度高

    本厂从2004年6月投产,最初煤泥水经浓缩机一次沉淀后,溢流水作为循环水重复利用,底流经压滤机处理,这种简单的煤泥水处理流程,给压滤机无形中造成了很大负担。本厂使用的两台XMZ800/2000-UK压滤机,仍不能满足生产上的需要。最直接的影响是浓缩机多次发生压耙事故,从2004年6~9月,共发生压耙事故29起。而且煤量无法加大,小时带煤量维持在150t/h左右,循环水浓度高达180g/L。

    2004年10月,针对压耙一事,本厂新增了2台高频筛,1台处理浓缩机底流煤泥,1台处理中矸磁尾煤泥,高频筛筛下水由压滤机处理,彻底解决了浓缩机压耙事故,但循环水浓度仍无法降低。直接原因是循环量大,高效浓缩机入料浓度高,为250g/L,我们试着添加过各种絮凝剂,但由于入料浓度高,都没有任何效果,循环水(浓缩机溢流)浓度仍保持在150g/L以上。

    循环水浓度高,脱介、脱水、脱泥困难,对产品造成了二次污染,使产品质量指标难以控制,造成精煤回收率低,吨煤介耗增加,2005年,全年吨煤介耗高达8.5kg/t原煤。为降低洗水浓度,煤泥水定期外排,对环境造成了一定污染。
    4.2 浮选机不浮

    浮选机从投入生产,一直无法工作,不浮。主要原因是循环水浓度高,使浮选入料浓度增加,达到210g/L。我们将一部分循环水加入矿浆预处理器,设法降低浮选浓度,但根本做不到。到煤泥水系统改造前,浮选机只起了一个溜槽的作用。因喷射式浮选机配置了四台浮选循环泵,但浮选又起不到应有的作用,为降低生产成本,最后将浮选入料管路直接改入高效浓缩机。
    5 技术改造

    为彻底降低循环水浓度,使选煤厂煤泥水系统走上良性循环的道路,选煤厂从2005年11月,在不影响正常生产的前提下,对煤泥水系统进行了彻底改造。改造后煤泥水流程如图2。


    改造后新增设了1台ITT(B)80型倾斜管浓缩机和1台LWZ1200×1800卧式沉降过滤离心脱水机。倾斜管浓缩机用作一段浓缩,原有的高效浓缩机作为二段浓缩,二段浓缩后溢流水作生产用循环水,底流经过高频筛后,由压滤机处理,实际上由于二段底流浓度降低,高频筛已经不起作用了。一段底流由卧式沉降过滤离心脱水机处理,由表1中可以看出,-0.045mm粒级煤泥为18.25%,符合卧式沉降过滤离心脱水机技术要求中的入料-0.045mm粒级含量<40%,一段溢流中基本杜绝+0.045mm的煤泥,0.5~0.45mm粒级的煤泥大部分由卧式沉降过滤离心脱水机处理。

    改造后使用的卧式沉降过滤离心脱水机因连续工作,处理量大,小时处理量在30t/h左右。给二段浓缩和压滤机减轻了负担,在合理添加絮凝剂水溶液后,洗水浓度明显改善。从2006年3月改造后投入运行以来,二段浓缩机溢流出现了1.2m的清水层,实现了清水选煤。

    
    6 改造前后各参数对照

    通过对选煤厂煤泥水系统进行技术改造后,使各项技术参数都得到了有效控制。具体情况见表4。


    7 效益分析

    通过技术改造后,使小时带煤量由原来的150t/h增加到240t/h,全年入洗量可达到110万t/a。吨煤介耗由原来的8.5kg/t原煤降到1.8kg/t原煤,全年可节约介质7 370t,按2005年水平,每吨介质580元,全年可节约资金427万元。由于洗水浓度降低,浮选机能正常工作,每年可多回收精煤泥9万t,按现有市场价,全年可增加利润3 780万元。而且,实现清水洗煤后,洗水实现了闭路循环,煤泥全部厂内回收,使我厂取得了良好的经济效益和社会效益。

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