钢制焊接常压容器及解答_30CrMnSiA钢高压容器的焊接与加工
时间:2020-02-15 09:00:23 来源:柠檬阅读网 本文已影响 人
定了很高的工作压力。而其爆破压力必须高于工作压力的3倍。
焊缝按行业标准I级进行验收。焊后和热处理后进行2次100%
X射线探伤。焊接接头强度要求大于基体强度的90%,焊缝两
侧的基体不许错位,内表面不许氧化。设计采用的材料是低合
金高强度钢30CrMnSiA板材和棒材。为此制定了合理的加工方
案。并对关键工艺技术进行了严格的质量控制,对焊接接头的
收稿日期:200r7一o4—24
质量、性能、焊接工艺和焊接应力消除等进行了一系列的工艺
试验。焊接质量和高压容器的整体性能满足了设计要求。本文
重点对高压容器的工艺流程、焊接及相关加工工艺进行了阐
述。
1 高压容器的结构和30CrMnSiA钢的焊接性
1_1 高压容器的结构 ·
高压容器由容器嘴、前半球和后半球通过2条环焊缝连接
为一个整体。如图1所示。
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过分析研究[3】,制定了多种弯制工艺方案:加热温度从750,800,
850 oC到900 oC;
进料速度分别为0.4,0.5,0.6, . ,1.0 mm/s;
加热带宽度从20,30,40 mm到50 mm;
冷却方式采用自然风
冷、吹风冷却、喷水冷却等。通过30多次不同弯制工艺制度热
煨弯管的室内和现场试验,成功地用控轧钢UOE管生产了近
3 000个X60钢级+660 mln的弯管,经检验测试,其质量性能均
符合有关技术要求。成功地迈出了用控轧钢管热弯制造高压大
直径弯管的第一步。也积累了一些用控轧钢管热煨弯管的经
验,并且在国内多条油气管线上用控轧钢管弯制了合格的弯
管。
试验与实际应用的结果表明。对于直管径≤710 mm、壁
厚≤13 mm的X65钢级以下的控轧钢管.采用加热温度(800~
10)℃ ,进料速度30 mm/min。加热带宽度20 mm. 喷水冷却
的弯制工艺,可以使控轧钢热煨弯管获得较好的质量性能,满
足相应的钢弯管性能技术要求。
4 结论
(1)由于我国目前主要以生产SSAW管为主。长期以来。
油气长输管线用弯管一直依赖进口UOE钢管来煨制,如果使用
SSAW管热煨弯管。可以提高我国弯管制造技术和水平,同时
节约大量的外汇。降低管线建设的成本。
(2)目前,我国各制管厂进行了技术攻关和技术改造。开
展了高韧性SSAW管和高质量管线钢的研制工作。使国产
SSAW管的成形质量、母材和焊缝质量都有了很大的提高,多
项性能指标已经与进口UOE管水平相当。为采用螺旋缝焊管制
造弯管创造了条件。
参考文献:
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[R].河北廊坊:廊坊石油管道工程科技服务公司.2000.11—15
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】9.
64 ·焊接质量控制与管理· 焊接技术 第36卷第5期20o7年10月
图l 高压窖器结构示意图
其中容器嘴由30CrMnSiA钢的棒材通过车削加工而成.而
前半球和后半球则由该钢的板材冲压成球壳.然后通过机加工
而成。
1.2 材料焊接性分析
30CrMnSiA钢的化学成分见表1, 力学性能见表2。
30CrMnS认钢的碳当量高达0.73% ,焊接性较差,由于含有一
定量的S,P杂质,其热裂倾向较大;
又由于含碳量较高,其
焊后的淬火组织是脆硬的高碳马氏体,这种组织不仅对冷裂纹
查量曼垫三 .广 I
退火棒材车削检验
壁 |』
退火板材冲压
雨
2.2 关键技术
2.2.1 焊接工艺
的敏感性大,而且焊后必须经过热处理才能使焊接接头的性能
与母材接近。为了减小焊接应力, 避免裂纹的产生。
30CrMnSiA钢必须在退火状态下焊接,而且需焊前预热、焊后
保温和缓冷。焊后消除应力热处理是该钢焊接时所必须采取的
工艺措施,在焊接时应尽量减小热输入。
表1 30Cr^佃S认钢的化学成分
元素 C Mn Si Cr Ni S P
质量分数 0
.28—0_35 0.80—1.10 0.90-1.20 0.80—1.10 ≤(% ) 0I30 ≤0.030 ≤0.035
袭2 30CrMnSiA钢的力学性能
牌号 热处理参数 Pa a/MPa 6(锄
30CrMnSiA 890℃油淬+510℃回火 ≥1 078 ≥833 ≥10
2 加工工艺流程及关键技术
2.1 高压容器的加工工艺流程
根据高压容器的结构特点、技术要求和30CrMnSiA钢的焊
接性能,制定了如下的加工工艺流程,如图2所示。
车削 检验 打磨清洗容器嘴装配 预热 容器嘴装配 检验 x射线探伤打磨清洗
退火板材冲压车削 检验
包装入库爆破试验压力试验x射线探伤氯 理 x射线探伤 检验 两军 焊接 两半 位焊 球装配
图2 高压容器~a-v-v艺流程图
(1)焊接方法和设备
采用脉冲钨极氩弧焊,所用设备为国外进口的某型号圆周氩
弧焊机。为了减小热影响区的宽度,避免脆性组织,在保证背面
焊透和充分熔合的前提下,应尽量采用较小的焊接热输入进行焊
接。脉冲钨极氩弧焊能够满足这一要求,其电弧功率小,热量集
中.,穿透能力强,熔深较深,熔宽较小,电流脉冲对熔池的搅拌
作用有利于气孑L、夹渣等浮出熔池。这对于焊缝背面成形及焊缝
内部质量有一定的保证作用,故采用脉冲钨极氩弧焊。
(2)焊接材料
为了避免热裂纹的产生. 选用了低C低Si的 1.2 mm
H18CrMoA焊丝作为填充材料。
(3)坡口类型
为了保证焊透、避免错位,采用了如图1所示的扣合式V
形坡口。这种坡口类型的优点是精度较高,但增加了机械加工
的工作量,也给焊前的打磨清理工作造成了不便。
(4)焊接工艺参数
容器嘴焊缝采用单层焊接,主焊缝则采用2层,打底层的
主要目的是保证良好的背面成形。无焊漏、烧穿、未焊透、凹
陷、气孑L、裂纹等超标缺陷;
盖面层不但要填满坡口,而且要
形成良好的外表面成形,要求宽窄均匀、高低一致、过渡平
滑、整洁美观。不允许存在焊瘤、咬边、未熔合、气孔、裂纹
等超标缺陷。所调试出的焊接工艺参数见表3。
袭3 焊接工艺参数
焊接脉冲(刻度) 保护气体流量/(L·minq)
焊接电流/A 焊接速度/(mm·mi ) 电弧电压,v 送丝速度/(mm·min )
脉宽 脉幅 频率 正面 背面
容器嘴焊缝 110 120 65 8.0 9.5 420 50% 50% 1.75 10 5
主焊缝打底层 130—140 180 8.0-9.5 260 50% 50% 1.75 15 3
主焊缝盖面层 140-150 180 9.5-10.0 370 50% 5O% 1.75 15 3
Welding Technology Vo1.36 No.5 Oct.2007 ·焊接质量控制与管理· 65
(5)电弧电磁摆动装置的应用
由于该压力容器壁厚较厚,坡口较宽,在焊接盖面层时,
正常焊接的焊道宽度已无法将坡口覆盖住,这样, 咬边和凹陷
现象就在所难免,为此,使用了电弧的电磁摆动装置,利用交
变磁场的磁场力使焊接电弧摆动来增加熔宽,保证焊缝成形。
电弧电磁摆动装置的调试原理如图3所示。
焊接方向
魁
Ⅱ
鲻
图3 电弧电磁摆动装置调试原理图
要使盖面层焊道的宽度每侧比坡口边缘宽出1.O~1.5 mm,
摆动的频率要与焊接速度相匹配。在边缘要有一定的停顿时
间,以便使焊缝边缘处能够充分熔化, 避免未熔合的产生。
由于电磁摆动装置对电弧的实际控制能力受焊接电流和电弧
电压(弧长)的影响较大,所以焊接时要注意观察, 随时调
整。
(6)预热、后热和焊后应力的消除
为了避免焊接裂纹,改善焊缝和热影响区的组织,降低焊
接残余应力。采取的措施是:焊前炉中整体预热250 oC、焊后
将气瓶置于150 oC的炉中缓冷到室温.然后进行680 oC的消除
应力热处理。
2.2.2 冲压工艺
高压容器的前半球和后半球是利用30CrMnSiA钢的板材通
过冲压制成的,为了保证尺寸精度,进行了拉深模具的设计和
毛坯尺寸的计算,选定了拉深参数。为了防止表面划伤和容器
壁的过分减薄,对模具和零件毛坯表面进行了润滑。以上措施
保证前、后半球满足技术要求。
2-2.3 热处理工艺
(1)消除应力退火:加热到(680~10)oC,保温120~180
min后随炉冷至室温:
(2)调质热处理:加热到(890~10)oC,保温8O~90 min
后油冷至室温, 再重新加热到(510~10)oC, 保温100~l1O
min后空冷至室温:
(3)全部热处理过程均在VE70/150型气氛炉中进行. 以
防高压容器壁内外表面的氧化。
以上热处理工艺参数可以保证高压容器满足力学性能要
求。
3 焊接过程的质量控制
在焊接、冲压和热处理这3大关键技术中,焊接是高压容
器制造中的最重要工序,为确保焊接接头的质量,在首批试制
及批量生产中,采取了相应措施。
3.1 焊前打磨和清理
焊前认真清理焊件,严防氢、氧等有害气体进入焊接区
域.对于高压容器焊接的成败至关重要,打磨清理的方法是:
(1)用汽油清洗零件表面的防锈油和其他污物等;
(2)用高速钢丝轮打磨零件全部内表面和焊接区外表面及
坡口端面的锈蚀等,用砂纸打磨焊丝,直至露出金属光泽;
(3)用丙酮或无水酒精把零件内表面、焊接区及焊丝彻底
清洗干净,同时清洗焊接夹具。
3.2 定位焊
由于焊缝两侧的基体不许错位。在装配前对接缝处进行
了认真的修合,并进行了选配,装配时保证扣合紧密。定
位焊时容器嘴焊缝沿圆周定位3点,前、后半球焊缝沿圆周
定位4点,均匀分布,每点长15 mm左右,不加丝、不熔透、
宽度应尽可能狭窄, 以免影响后续的自动焊接。定位焊后
要进行检验。
3_3 内部保护
由图1可知,高压容器一旦扣合后,焊接时其内表面所产
生的氧化皮将无法清除,解决的办法是:在预热和焊接时内部
充氩。焊接开始前可调大氩气流量.等氩气充满内腔后再进行
焊接,焊接时需将氩气流量降至3 L/min,因为过大的氩气流
量将会导致焊缝背面产生图4所示的凹陷。
图4 焊缝内袭面凹陷示意图
采用内部充氩后,内窥镜检查焊缝及热影响区内表面呈光
亮状态,无氧化皮产生。
3.4 检验与验收
(1)焊后外观检验和x射线探伤表明,焊缝符合行业标准
的I级质量要求, 且一次探伤合格率在80%以上,焊后内窥镜
检查内表面无氧化皮出现;
(2)调质热处理后的x射线探伤没有发现焊接接头裂纹,
试片的接头强度超过了基体强度的90% :
(3)爆破试验表明,爆破压力超过了设计要求。
4 结论
首批试制的高压容器符合质量要求。在随后进行的多个
批次的生产中,气瓶质量基本稳定。说明所确定的加工工
艺方案和质量控制措施是可行的, 关键工艺满足了容器的
性能要求。