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    加氢裂化催化剂失活原因分析

    时间:2023-03-01 19:15:04 来源:柠檬阅读网 本文已影响 柠檬阅读网手机站

    王胜军

    (福建福海创石油化工有限公司,福建 漳州 363216)

    福建福海创石油化工有限公司316万t/a加氢裂化装置为芳烃联合装置重要一部分,采用CLG公司的两段全循环加氢裂化工艺,加工AGO+VGO或VGO,最大限度生产重石脑油,为连续重整提供原料,同时副产液化气、轻石脑油、燃料气及少量尾油。

    装置主要由一段及二段反应、分馏、轻烃回收等部分组成,一段反应器(R-101A/B)采用CLG公司的ICR178和ICR141两种型号催化剂,二段反应器(R-301)催化剂型号为ICR210L。

    本装置运行的第一周期自2014年4月27日首次开工,由于加工劣质原料到8月20日催化剂活性已满足不了生产需求,决定停工对催化剂进行卸剂过筛并补充了保护剂,第二周期9月10日开工后,反应器差压持续上升到1.7 MPa,并伴随着径向温差高,操作难度大,运行到2015年3月停工更换了(R-101A/B)全部催化剂。现通过分析两个运行周期的操作情况、运行数据及首次检修期间的催化剂卸装效果,同时结合装置设计概况,对运行期间的造成催化剂严重失活的具体原因进行分析,为后期加氢裂化装置催化剂保持较高活性提供理论依据。催化剂失活原因分析

    下面以R-101B第一运行周期内的运行数据为例,分析氮含量高低对催化剂的活性影响。

    表1 运行数据对比

    从5月21日与工况二对比数据可以看出,进料量140 t,氮含量638.3×10-6时,反应器出入口温度都与工况二设计基本保持一致,转化率达到36%,比设计值高11.3%,由此可以看出5月21日以前催化剂性能良好。

    从6月10日与工况二对比数据可以看出,进料量170 t(相当于工况二的124%),氮含量1471.1×10-6(相当于工况二的162%), 反应器入口温度超出设计值5 ℃,出口温度超出设计值16.4 ℃,一段转化率比设计值低7.7%,这说明此时因氮含量的大大提高,催化剂已经不能满足设计要求。

    5月22日~6月10日高氮进料的约20 d时间,催化剂平均温度增加了9.9 ℃,转化率下降了19%。这段期间反应器的入口温度超出工况二设计温度约8 ℃,出口温度超出工况二设计温度约17 ℃,为了适应公司的生产形势需要,反应器出口温度不得不在比设计高约17 ℃的情况下运行了近3个月(6月12日~8月20日,进料量是工况二的146%,温度降仍不下来),转化率一度降到7月底的7.5%,这表明因原料中高氮的影响催化剂的活性越来越差。

    由于一段反应器中混装精制剂和裂化剂,精制剂只有65 m3,按进料280 m3算,精制空速4.36 h-1,脱氮能力严重不足,这从高氮进料转化率的下降得到印证,过高的催化剂CAT和反应温度,也加快了催化剂的积碳和生焦速率,使得催化剂活性下降。

    根据CLG文献资料,原料中的氮含量每增加500×10-6,加氢裂化催化剂活性损失5.6~8.3 ℃,使用寿命缩短6~12个月,加氢精制催化剂活性损失8.3~11.1 ℃,使用寿命缩短6~12个月,同时结焦速率增大2~3倍。24.9 ℃的平均温度意味着我们的裂化催化剂寿命缩短了约36个月,精制催化剂寿命缩短了约22个月。

    第一运行周期因为长时间的高氮或高进料运行,R-101B只能提温以满足生产需求,在提温同时加快积碳和生焦速率,压降增大,最终造成反应器因结焦堵塞催化剂,造成活性急剧下降[2]。

    催化剂氮中毒、结焦是催化剂失活的表现之一,但若原料中存在其他固体杂质,也可以在催化剂孔中沉积,引起催化剂堵塞失活。

    对7~8月份原料中的Fe含量进行检测,发现滤后进料Fe含量超标,最高时达到12.9×10-6,平均值也达到设计值的3~4倍,经过排查发现上游凝析油分离装置生产的AGO中Fe含量超标。表2是同周期的压降,可以看出第一床层324%的压降涨幅,Fe含量超标是一重要原因。8月末至9月初期间,对R-101AB进行卸剂处理,发现R-101A和R-101B每个床层的催化剂都呈炭黑色,且第一床层表面有很厚的黑色杂质附着,这些杂质后来经化验分析主要成分是Fe,原料中杂质铁堵塞催化剂孔口,生成的FeS积存在催化剂颗粒之间,由于FeS有较强的脱氢活性使得在其周围生成焦炭,最终FeS与附在上面的焦炭形成硬壳,增大压力降。

    表2 R-101B第一运行周期床层压降

    3.1 催化剂装填

    2014年8月24日R-1O1B的一、二床层及R-101A的全部床层进行卸剂、现场过筛、回装,催化剂卸装厂商为国内有最多卸装剂经验的某特种工程有限公司。加裂一段反应器催化剂除保护剂外,主要有ICR178和ICR141两种型号,二段反应器催化剂型号为ICR210L(二段剂曾在2013年9月份进行过一次卸装)此三种剂都购买于2007年,一直存放于仓库。长期的存放造成催化剂受潮,使催化剂强度大大降低。

    卸剂时发现催化剂的各个床层都存在不同程度的结块现象。一段两种催化剂混装在反应器的第二和第五床层内,加裂反应器的设计只在底部有一个卸料口,因为要回收利用两种旧剂,所以卸剂只能采取从顶部抽出的方式。

    经检修开工后,在第二运行周期内,发现一段反应器床层压降增大,部分径向床层温差过大,且存在反应器床层热点。

    3.2 第二运行周期床层压降问题

    检修后,R-101A的首次进油的16 h内床层内总压差上涨至1.0 MPa,之后持续上升至1.71 MPa;
    R-101B的首次进油的36 h内床层总压差上涨至1.0 MPa,之后持续上涨至1.73 MPa左右。

    分析原因有:

    (1)长时间的存放造成催化剂吸潮而降低其强度。

    (2)催化剂在卸剂过程中粉碎较多,尤其是抽真空卸剂造成催化剂粉尘特别多。根据抚研院对催化剂的分析结果来看,抽真空后,催化剂粉碎严重,如随机化验的R-101B第三床层ICR141<3 MM粒度由1.3%增加为27.9%,R-101B第二床层<3 MM粒度达到42.4%。见表6加氢裂化催化剂分析结果。

    (3)催化剂过筛不彻底,造成装填时催化剂碎沫、粉尘较多,装填后这些粉尘吸附在催化剂的表面,造成催化剂孔隙率下降,压降增大。

    (4)上次高氮原料运行期间催化剂结焦较为严重,从卸剂时出现的结块现象可以看出。

    (5)R-101B在第二周期加工低于设计氮含量的进料(115%负荷)时,压差保持基本不变,这充分证明与操作无关。

    3.3 径向床层温差问题

    第二运行周期中三个反应器床层都存在不同程度的径向温差,有一个共同点是凡是经历过二次卸装的催化剂径向温差都较大(R-101A在没停止进料前也存在此问题),R-101B的三、四、五床层是没有经过二次卸装的床层,R-101B第四床层在入口温度403.5时,径向温度最大只有7 ℃,第三床层更是在入口温度404.1 ℃时,径向温差更是只有1.4 ℃。

    由此对径向温差进行分析,原因如下:催化剂在卸剂过程中粉碎较多,尤其是抽真空卸剂造成的催化剂粉尘特别多,加上现场过筛不够专业、彻底,导致装填时局部密度过大,运行时物料分布不均。且在第一运行周期的后三个月,由于高氮和超负荷进料,导致催化剂局部有结焦现象。

    3.4 R-101A床层热点问题

    检修后的首次开工,R-101A第五床层入口提温至345 ℃时,床层出口其它点温度只有355 ℃左右,但床层出口温度TI-052G涨至397 ℃,操作人员迅速动作打冷氢,避免了飞温事故的发生。

    之后的提温过程中,第四床层TI-049G也出现热点,此点在床层其它点温度385 ℃时,飞温至满量程,但是其它点温度并没有跟着上涨,操作人员联系仪表确认仪表正确无误后,迅速熄炉、打冷氢,4个小时之后将床层温度控制在320 ℃左右,重新升温,之后第四床层出口温度一直控制在最高点温度385 ℃,并把TI-049G列为重点监控对象。

    10月5日,重整氢出现中断,引起加裂反应系统压力降低,氢油比减少,恢复过程中,TI-049G开始慢慢上涨,内操在第一时间便发现该温度上涨,便迅速熄炉、将该床层冷氢阀全开,但是对此点不起作用,最终联锁紧急泄压。10月6日重新升温过程中,密切监控TI-049G,但是此点在更低的温度下便出现缓慢上涨的现象(床层其他点都很稳定),又迅速采取打冷氢、熄炉都对此点都不起作用,最终再次联锁了紧急泄压。

    10月8日,在CLG专家的指导下,以60 t/h的进料,重新升温,热点在入口320 ℃时再次出现,12∶50确认:R-101A不能进料。

    上述现象主要由于催化剂强度下降,装卸过程破碎严重,造成装填时局部密度过大,致使催化剂床层径向温差过大,局部产生热点,最终造成催化剂烧结失活。

    加氢裂化装置自2014年4月25日开工以来,催化剂床层出现如催化剂失活严重、床层压降高、床层热点等一系列问题,它们的产生有多方面因素,这些因素相互影响,最终导致了催化剂失活严重达不到生产要求被迫换剂,归纳原因如下:

    (1)高氮原料引起催化剂中毒,提温造成催化剂结焦严重、积碳失活的主要原因。2014年5月22日~6月12日运行期间,原料氮含量(1400×10-6以上)高,平均是工况一设计(424×10-6)的3.3倍,工况二设计(907×10-6)的1.54倍。

    (2) 超负荷运行。第一周期最后近三个月时间,进料量超负荷,进料量最高时200 t/h,是工况二(137 t/h)的1.46倍。

    (3) 杂质铁引起催化剂堵塞失活。2014年7~8月,原料Fe含量高,平均为设计的3~4倍。

    (4) 催化剂强度降低,卸装过程中破碎严重,造成装填时局部密度过大,致使催化剂床层径向温差过大,局部产生热点,造成催化剂烧结失活。

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